YP11封箱机缺条检测电路的改进
   来源:中国科技博览     2018年01月18日 21:37

[摘 要]烟草企业中,箱装出现缺条是影响产品质量的一个重要因素。针对YP11封箱机在实际生产中出现的箱装缺条情况,本文通过分析YP11原机电路设计上的不足,结合机器的工作流程和电路控制原理,通过重新设计加装缺条检测器,改进相关检测电路及PLC控制程序,达到了检测缺条并报警停机的目的,杜绝了箱装缺条的出现。

[关键词]封箱机 缺条 检测器 电路 PLC程序

中图分类号:TS43 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)09-0004-01

一、问题的提出及原因分析

烟草企业中,箱装出现缺条是影响产品质量的一个重要因素。一段时期,我厂的YP11封箱机就出现过箱装缺条进入下道工序并流入市场的情况。这种情况虽为极少数,但却严重的影响了产品质量,损害了企业的声誉和消费者的利益。针对这种情况,

作为YP11设备的技术维护人员, 我们很重视这个问题,下功夫研究解决这一难题。

首先,我们查找YP11封箱机缺条产生的原因。经过一段时间的详细观察和分析研究,我们认为造成缺条漏检与原机的设计有很大的关系。 在YP11封箱机的原机设计中,完成一箱烟的具体包装过程是这样的:烟条在进入YP11封箱机堆垛部位时,堆垛位置下部左侧安装有4个烟条到位检测器,里侧还有一个烟条到位检测器,这5个检测器的功能就是检测确认进入堆垛位置的5条烟条数目是否足够,如果5个检测器全部检测到烟条,程序就发出指令,这一层烟条提升,等待下一层烟条,等到5层烟条全部到位后,烟垛推入机构动作将这25条烟推入烟箱,连续推入两次后,一箱烟装满完成,封箱送入输出通道。正常情况下,从烟条输送通道过来的烟条都是平行进入堆垛位置的,但是偶尔会出现横烟的现象,此时就会造成一条烟可能占据了2条烟的位置,这样就可能会同时挡住了两个检测开关,给PLC造成烟条数目已够的假象而将这样的缺条烟垛推入烟箱,从而造成了缺条箱装的出现。

二、改造设计方案

找到了问题产生的原因,我们开始考虑如何解决这一问题。既然出现缺条箱装的原因是由于进入YP11堆垛处的烟包数量不够,那么我们就应该想办法来准确检测每层烟的数目是否为5条,特别是针对出现横烟而误检的情况。经过我们的观察论证, 我们确认在YP11堆垛位置下方左右两侧可以同时各安装5个检测器来检测每一层烟条的数目情况。对设备而言,机械上只需在通道底板的左右两侧各打5个安装检测器的孔就行,其它无需任何改动,这样以来便会大大减少工作量,从而节约了时间和精力。而且此处安装检测器后也不影响其它部件的工作,维修和维护也很方便。于是,我们决定就在YP11堆垛底板处重新安装10个检测开关来检测烟条数量,确认进入的烟条是否存在数目不够的现象。

原机检测器安装示意图如图一(底板上四个检测器),改进后检测器安装示意图如图二(底板上十个检测器):

正常运行时,条烟和检测器的位置如图三、四。此时条烟处于正常位置,当条烟进入检测系统时,每条烟都处于检测器的控制之下,不会出现缺条现象。

当条烟的位置如图五、六,由于原机检测系统的检测器检测不到条烟1,因而不能进行很好的分辨,有无条烟1都不会影响入箱推进命令的发出,这样整箱就出现了缺条现象。

而改进后的检测系统,由于检测器分散安装如图七、八。不论条烟的位置如何变化,都会有检测器对其进行检测,并将检测信号送到其PLC 进行处理,确保了整箱烟的数量。

在线路上我们将10个检测器并联使用,各自单独进入PLC,这样如果某一个检测器出现问题,就能很方便的判断出来并检修更换。由于YP11封箱机的原机电路中,PLC还有预留的I/O输入输出口,这样我们就不用另外增加I/O模块,只需使用原机的I/O口即可,再把相应的程序做个增加和修改即可。

三、改造后的效果

通过这一系列的改造实施,弥补了YP11原机缺条检测电路上的设计缺陷。经过运行观察和测试,改造达到了预期的目的,能有效检测到箱装缺条,并能及时准确的报警停机,杜绝了箱装缺条情况的出现,很好的保证了产品质量,维护了企业的信誉。

参考文献

1、YP11封箱机电路原理图

2、YP11封箱机PLC程序

作者简介:刘宏(1970-),男,助理工程师,宝鸡卷烟厂聘任一级技师,主要从事卷包设备的电器维修工作。

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