YH120T转炉水冷复吹旋转接头
赵华
[摘 要]本文通过对120吨转炉水冷复吹旋转接头现状的分析,指出了旋转接头的改造措施,杜绝了跑冒滴漏现象,有效的解决了制约生产的难题。
[关键词]转炉;旋转接头;改造
中图分类号:G458 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)30-0092-01
1 前言
莱钢银山型钢炼钢厂120T转炉自投产以来,水冷复吹旋转接头经运行发现存在泄漏、卡死、水压不足等一系列问题:
1.1 水路漏水严重,不能达到跑冒滴漏管理要求。
目前的旋转接头上线最短40多天,普遍使用3个月左右以后,开始漏水而且不能在线维修,必须下线更换密封圈。
1.2 旋转接头卡死,转炉停产
旋转自重大,旋转面之间无其他部件,完全是面与面直接摩擦,造成摩擦面磨损严重,表面出现咬合、划痕,致使无法旋转。造成所有金属软管全部绞断,气路断开,转炉不得不停止生产,将转炉旋转炉底朝上,以防六支底吹枪堵塞(若底吹枪完全堵塞,必须重新砌炉才能更换底吹枪),严重影响我厂转炉正常生产。
同时对国内钢铁企业转炉水冷复吹旋转接头进行了考察,普遍存在使用寿命短、漏水、漏气等现象。旋转接头故障统计见(表1)。
2 研究设计
2.1 旋转接头使用环境及技术要求
2.1.1 六个进气孔、六个出气孔,气压≤5Kg/cm2,气体杂质较高;
2.1.2 三个进水口,三个出水口,水压≤5Kg/cm2,进水通径Ф150,水质较差;
2.1.3 七条回路旋转,且气、水回路绝对不能相串(即使在密封损坏情况下)使用寿命2~3年,1年内不出现漏水、漏气。
2.2 方案确定
经过一系列的考察、研究、分析,决定大胆改造旧思路,抛弃原有的O型圈密封形式,采用成熟的机械密封结构(见表2),将介质进行旋转密封,解决了以前使用转炉接头时,使用寿命短、易产生泄漏、易卡死(由于管道中的铁锈而抱死)的问题,同时它的水冷通道与气吹通道各采用单独的通路,不会因为泄漏引发事故。
旋转接头的左端的法兰尺寸与转炉上的尺寸相同,如(图1)所示,由螺栓鎖紧,壳体由一个支撑架进行支撑定位锁紧,在¢430的壳体上有6个DN40的法兰或R1-1/2〞管螺纹,它们分别与进气口的6个DN40通径的金属软管相联接,在左端的法兰侧的轴上有6-DN40出口,它们分别是6个DN40气路的出口,DN150的水路,在右端进入,此处有一个通径DN150PN16的弯头,它与进水的金属软管相联接,水进入接头中后从左端的法兰侧的轴上有3-DN80的三个出水口,每个DN80的出水口又由4个DN40的出水口输送到转炉中,如(图2)所示。
T120转炉水冷、复吹接头的密封原理是使用了机械密封的原理,它的密封面由Sic、WC组成,由于Sic、WC都具有较高的硬度,在密封中使用,它们之间的组合可以抗强杂质,对管道中的油渍、铁锈、铁屑等具有很好的密封效果。此多通路的旋转接头的两侧都有一个观察孔(泄漏孔),如果有任意一节的进气路的密封失效(即密封面被铁屑磨坏),它不会进入到别外一个通路中,而从观察孔(泄漏孔)中泄漏出来,在水路中有三个观察孔,可以很好的防止水进入气路。
为了确保旋转接头使用寿命,必须保证旋转接头安装精度:旋转接头支撑支座采用。
3 改造投资预算
改造仅需底座改造费用
3*0.8*0.45=1.08万元
注:
3:三座转炉
0.8:每座转炉底座改造需要0.8吨型钢
0.45:型钢吨价0.45万元/吨
4 预计经济效益
改造前后性价比见表三:
1.直接效益:
根据三家生产厂家性价比,每年三座转炉需要投资:
若采用滕州厂家备件:10.53x3x3=94.77万元
若采用无锡腾旋备件:28.2x3/2=42.3万元,每年可节约维护费用1*3-0.2*3=2.4万元
直接效益94.77-42.3+2.4=54.87万元
2.间接效益:
每年可减少检修时间72~96小时,为转炉生产产安全顺行提供保障。
3个月内出现过漏水、漏气;出现过卡死,造成2#转炉停产8小时,旋转接头基本作废,每次需要8小时,每年3~4次密封件,10000元/年