前面罩锁故障诊断及改进
   来源:中国科技博览     2020年05月19日 08:36

齿轮故障诊断

毛红安

[摘 要]本文简述了商用车面罩锁止机构的基本组成,对其设计原则及设计要素进行了相关说明,重点对面罩锁故障诊断及结构进行了深入研究,就其面罩铰链、锁芯、面罩拉线、面罩锁座安装支架设计结构等方面优缺点进行了对比分析,提出结构优化建议,有效提高了面罩机构使用的可靠性。

[关键词]锁芯断裂锁芯中心距长方形孔 圆弧孔

中图分类号:U226.8+1 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)31-0007-01

前言

面罩锁作为汽车装配过程中的重要部件,对于汽车的安全性有着至关重要的作用,面罩锁失效,对汽车正常行驶和整体性能的发挥,有严重的影响。

车辆行驶过程面罩锁自动打开,面罩锁座及拉杆总成发卡、变形严重,面罩锁带支架總成发卡、失调,锁头断裂、脱落,导致产品市场表现差,对公司产品质量形象产生较恶劣的负面影响。

一、故障件失效原因诊断

1.1 失效模式统计

通过故障件统计分析,确定面罩锁主要故障模式:面罩锁拉丝发卡、面罩扣手断裂、锁芯断裂变形、面罩锁座卡死(图1)。

1.2 设计结构可靠性诊断

前面罩铰链与前面罩铰链过渡板连接方式,前面罩铰链安装孔位为9×25长圆弧孔;前面罩简练过渡板为下18.6X11的长方形孔;安装所用螺栓为M8(图2)。

1.3 故障原因诊断

1.3.1 面罩锁自动打开原因诊断

车面罩锁锁上后用手能直接掰开,锁舌处于半开状态,经测量分析拉线长度为53mm。图纸上拉线伸出护套57mm,实物拉线最短的零部件45mm, 导致锁舌全开,无法锁上。分析诊断,拉线较短会使汽车在行驶中自动打开(图3)。

1.3.2 前面罩锁芯断裂原因诊断

锁座固定在白车身前围上,锁芯固定在前面罩本体上,前面罩总成由铰链固定在白车身上,由于零部件制造误差和装配误差累积使锁芯与锁座不同心,面罩锁紧后,锁芯处于受力状态,行驶过程中导致断裂。

现场测量车辆左右锁芯中心距离为1805mm,左右锁座中心距离为1813mm,技术文件为1805mm。

1.3.3 面罩锁打不开、手柄断裂

锁座与锁芯不同心,锁舌打开后锁座与锁芯处于干涉状态(锁芯卡在锁座上,锁舌失效),不能弹开;同时对故障件拆解分析,面罩锁拉线内部锈蚀,无法拉动,易导致手柄断裂。

二、零部件结构优缺点分析

优点:

1.铰链及铰链过渡板等开孔较大,前面罩本体可以上下左右调节的范围较大,能够有效避免因零部件偏差引起间隙、面差不均等问题,总装装配比较容易。

2.前面罩开启装置位于驾驶室内部,前围安全性较高。(考虑到拉手故障问题,保留从前面罩下部直接开启的功能)

缺点:

1.因零部件开孔较大,前面罩本体在车辆长期震动过程中,能够出现与白车身的相对位移,加之前面罩本体自重,导致锁芯受力,易出现锁芯卡死导打不开问题及锁芯疲劳断裂的问题。

2.拉线较长,且拉线折弯点较多,拉线可靠性较差,易出现锈蚀引起的打不开问题及长度短锁不住的问题。

三、结构优化措施

3.1 临时措施

(1)、制定了面罩锁锁座及拉索总成装配工序说明;

(2)、在图纸上增加涂润滑脂技术要求,防止面罩锁拉线锈蚀。

3.2 永久措施

1.建议减少面罩铰链及铰链过渡板等开孔公差尺寸,降低驾驶室面罩下沉导致面罩锁芯偏移卡死;

问题点:经分析认为减小尺寸会对白车身钣金件、前面罩本体的制作精度加大,同时左右上下调节范围减小,会影响装配效率,不预采纳。

2.优化改进面罩锁的结构,选用“U”型锁座结构,可以有效避免面罩在垂直方向(Z方向)上的偏移,从而解决面罩锁芯断裂、锁芯与锁座卡死问题。

3.确定新结构面罩锁,借鉴奔驰面罩锁结构原理,将现有“O”形孔定位 改成“U”型锁座结构,可以有效避免Z方向上的偏移。

四、结论

面罩锁改进,涉及到面罩铰链、锁芯、面罩拉线、面罩锁座、面罩锁座安装支架等多个零件,改进难度非常大;通过对前面罩锁结构、拉线、其他部件结构故障结果诊断分析,解决了面罩锁的设计质量问题,跟踪效果良好。

参考文献

[1] 唐传茵等.单气室变截面空气弹簧刚度特性及影响因素分析.机械工程学报.第50 卷第24 期.

[2] 陈燎等.空气弹簧动态特性拟合及空气悬架变刚度计算分析.机械工程学报.第46卷第4期.endprint

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