邯宝炼钢厂结晶器跑锥度原因分析
   来源:中国科技博览     2021年03月30日 09:26

王伟 王广治

[摘 要]2014年8月11日,2#连铸机发生漏钢,根据现场足辊及铸坯状态,以及热流密度曲线,初步判定是由于结晶器先跑锥度造成的热流密度比偏差大,从而导致角裂漏钢,分析产生锥度变化的原因。

[关键词]足辊 碟簧 锁紧螺母 铸坯裂纹 热流密度 方套 塞尺 销轴

中图分类号:TF341.6 文献标识码:B 文章编号:1009-914X(2016)01-0071-01

一、 情况概述

2014年8月11日,4流发生漏钢,为低碳钢角部裂纹漏钢,漏钢部位在4流西侧靠近外弧,拉速1.2m/min,漏钢后测量锥度:实际东侧:7.1,实际西侧6.0. 目标:8.4,两侧均有跑锥度现象。由于拉钢过程中锥度变化,导致热流密度比改变,进而引起漏钢。

本文就引起锥度变化的几个因素及拉钢过程中受力情况,分析拉钢过程中引起锥度变化的原因,并采取预防措施。

二、 理论分析

理论分析产生锥度变化的原因:

a调宽伸缩杆与窄边框架连接的方套—销轴处的固有配合公差是0.27mm,此数值是新设备状态下的配合。在工厂正常使用5年后,如果没有为了能轻易安装销轴和方套,而特意打磨销轴,最大的累计误差也就是0.3--0.5mm。图1中1处。

b 调宽丝杠螺母后边的锁紧备母,如果松动,直接能导致整个丝杠后边有间隙,导致跑锥度。图2

C 足辊塌陷,坯壳对足辊的产生力使得整个窄边铜板及足辊框架围绕圆销轴4旋转,导致结晶器窄边铜板底部跑锥度。或者销轴4由于装配时过度打磨,上部产生间隙,整个窄边铜板及足辊框架围绕销轴1旋转,也能导致跑锥度。

三、现场问题排查

1、调宽丝杠锁紧螺母的排查(图3)

对漏钢的12#结晶器调宽丝杠锁紧螺母检查,无松动,排除此因素

2、足辊塌陷的排查(图4、图5)

怀疑是不是足辊碟簧出了问题,需要进一步落实。(图6)

如果足辊碟簧失效,坯壳能施加一个力矩,也能导致跑锥度。(图7)

窄边足辊打开后,碟簧比较新,是美国进口碟簧,且有油脂润滑,经尺寸测量及压力曲线测试,碟簧作用正常,排除碟簧失效因素。而3#辊塌陷是由于漏钢后,坯子形状不规则导致挤压,同时被钢水包裹后无法弹出导致的。

3、调宽伸缩杆与窄边框架连接的方套—销轴配合处排查(图8、图9)

而此处图纸配合尺寸如图10:

综上所述,经实际测量,方套与方孔的累计间隙是1.2mm,是导致跑锥度的根本原因

对现场其余窄边框架进行测量:(图11、图12)

四、方孔配合间隙增大原因分析

因为窄边调宽过程中,窄边铜板不是以垂直状态行进的,此方套在方孔中相当于一个滑块,调宽过程或者结晶器夹紧打开过程一定会发生摩擦。

另外,最近使用倒角结晶器频繁地拆解窄边框架去机修改造修复,在装配过程中也有“小方套”装在“大方孔”中的可能,在装配过程中打磨销轴,也能使销轴外径减小0.3,从而增加累计配合间隙。

五、预防措施

此方套和销轴平时处于皮囊保护之中,太隐蔽,平时难以检查到,但可在装配前确认,建议在下图中红线处堆焊耐磨层,硬度HRC50,专门用于方套的滑动。

文章 锥度 间隙