单井计量分离器
刘翠霞
[摘 要]油井产液量是制定油水井措施计划、注水方案调整的主要依据。由于人为因素、机械设备的影响使油井计量工作受到影响,资料录取和实际不符的现象时有发生,根据这种情况,全面分析了目前油田使用的两相分离器计量过程中存在的问题,并提出了解决方法及建议,为开发方案的制订和动态分析提供准确资料。
[关键词]产液量;计量;精度
中图分类号:TH138.8+2 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)12-0316-01
1 计量原理
两相分离器量油技术方法简单、操作方便、投资少、计量过程直观,是目前油田广泛应用的一种量油方式。两相分离器量油原理简单,主要是应用连通器原理,在分离器侧壁装一高压玻璃管和分离筒构成连通器,分离器内液柱压力与玻璃管内水柱压力相平衡,当分离器内液柱上升到一定高度时,玻璃管内水柱也相应上升到一定高度时采用定容积计量的方法。分离器内液柱与玻璃管内水柱相应上升一定高度,因油水混合液与水比重不同,上升高度也不同。只要知道玻璃管内水柱高度Hw,就可以计算出分离器内液柱上升高度How,记录玻璃管内水柱上升高度所需时间t,则可计算出分离器内液柱重量,就可求出该井日产量Q。(如图1)
2 存在问题
随着油田开采时间延长,计量间分离器逐渐老化、清淤维护不及时、目前实施常温集输后个别井回压上升较快、套压高等现象时有出现,表现为分离器内管线腐蚀穿孔、泥沙堵塞、油井管线堵、油井动液面低等,导致单井量油值不反映真实水平,影响资料油井全准率及问题井的发现,即油井生产动态不能及时反映出来。所以要切实提高油井单井量油精度,进而为油田动态分析提供可靠数据。
3 解决方法
3.1 玻璃管上下流阀门堵或坏对产液量的影响
分离器量油是根据液面平衡的原理,采用定容器计量的方法,即容器内部液面上升到一定的高度,玻璃管水面也上升到相应的高度,然后用容积法计算公式计算出一天的产液量。
但是由于上下流阀门堵,即使容器内已经有相当多的液量存在,可是玻璃管液面不上升,这一现象虽然处理时比较容易,但是仍经常发生。由于分离器内底水不足,使容器里面的原油渗入玻璃管以内,使玻璃管模糊,不容易识别液面位置。
解决方法:量油前必须认真清洗。发现阀门坏及时更换。建议设计标准上增加玻璃管安装上下流掺水闸门,随时对玻璃管进行密闭冲洗。
3.2 掺水影响
量油前必须停掺水15分钟,才能倒流程计量该井日产液量,具体确定关掺水时间要靠计量工摸索,如果第一次计量时间明显短,说明关掺水时间短。
大于20t的油井每次量油三遍,如果该井30t液量,选择分离器直径为800mm,量油高度为50cm,量一遍需要的时间是:倒流程、液面上到下量程最少需要3分钟,量油12分钟,再压液面,总共大约需要20分钟,因此,三遍量油大约需要一个小时的时间,这样冬季量油日产液量低的井只能折算,否则会造成该井冻井。如果掺水不严,还会造成量油值不准确。
解决方法:增加单井掺水计量仪表,冬季低于20吨的油井量油时带着掺水量油,最后扣除单井日掺水量算出单井日产液量,保证量油的准确性,以免冻井。
3.3 套压高影响油井的产液量
按照要求抽油机、螺杆泵井的套压不能高于0.6MPa,电泵井的套压不能高于1.0MPa(特殊井除外,漏失井)。例如:甲井在2015年6月核实量油后产量由110t上升到150t,连通注水井未提水,经过认真分析原因是该井刚放完套管气,套压由1.1下降到0.53MPa。
通过该井得出油井套压控制在合理区,能充分发挥油井的潜力,所以应经常取套压,发现压力超过规定范围时,及时将套管放气,保证油井在合理的工作制度下生产。
解决方法:通过该井得出油井套压控制在合理区,能充分发挥油井的潜力,所以应经常取套压,发现压力超过规定范围时,及时将套管放气,保证油井在合理的工作制度下生产。
4 几点认识
(1)加强基础工作管理,做到及时发现问题及时解决,减少不必要的产量损失。
(2)分离器按照规定定期清洗;各种阀门不严采油队要及时更换;油井套压一定要控制在合理区;常温集输等都对单井日产液有一定的影响,要求采油队及时发现及时处理,以保证油井计量的准确,同时对输差治理有较好的效果。