提高注水有效性、改善油藏水驱开发效果
   来源:中国科技博览     2021年07月07日 09:42

从精细注水看大庆油田解题低成本开发

[摘 要]针对水驱开发在采油厂占有重要地位,水驱开发依然是看家本领。通过分单元“三率”指标分级对应自然递减的对比,注水效果好的单元自然递减明显较低。随着注水工作的深入加强,稳产基础得到巩固,目前仍有较多欠注井及欠注层位,对采对应率还有较大提升空间,注水有效性需进一步提高。

[关键词]矿井;水驱开发;三率;欠注;自然递减

中图分类号:TE341 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)29-0122-01

一、提高注水有效性的必要性

向地层注水是我国陆上油田的主要采油措施之一,但是国内油田的注水系统效率普遍较低,能源浪费非常严重,因此,提高注水系统效率具有重要的经济意义和应用价值。东辛采油厂根据开发方式不同可以分为人工注水,天然水驱,弹性开发,蒸汽吞吐四类,其中人工注水单元172个,动用储量占全厂95.7%,年产量占全厂88.0%,说明水驱开发在采油厂占有重要地位,水驱开发依然是看家本领。通过分单元“三率”指标分级对应自然递减的对比,注水效果好的单元自然递减明显较低。随着注水工作的深入加强,稳产基础得到巩固,“十一五”以来全厂自然递减逐年下降,降幅达到3.1%,有杆泵液量由降到升,增幅达到31.5%。

但是目前注水中还存在一些问题,一是目前全厂有230口井的492个小层无油井对应,水井开井但未对应油井注水层共776个井层。注采对应率还有很大提升空间。二是之前分注工作中,管块人员单独选井,作业小队直接施工,后期跟踪各部门单向联系,造成分注井数及分注后有效注水打折。三是目前全厂仍有98口井欠注,其中21口井不吸水,需要继续加大欠注层的治理和预防力度,提高注水有效性。

二、改善有效注水的重点内容

1、围绕油藏、突出效益,推进“提三率”工作

通过注水“提三率”工作平台,将三率指标管理运行、水井维护作业运行、低效井分析治理等业务集成整合,打造了一个集约化平台,从而充分挖掘利用系统资源,實现工作提质提效。同时以油藏需求为主,兼顾措施与地面工程费用,按照油藏工艺作业地面财务“五位一体”优化运行体系,加强水井措施经济效益评价,将现有工作量按照井组见效明显型、减缓井组递减型和井组见效不明显完善井网型三个类型分出运行级别,并按照上会井号筛选、周结合例会、中期跟踪检查、治理情况总结的运行流程对已发设计工作量进行排序优化。例如莱38-95井组,该井区存在问题是平面注采井网不完善,储量失控严重,多向对应率低,油井单向受效。因此制定了大修扶停莱38-95井和莱38侧22转注,恢复井组注采流线。措施实施后,井组日油上升8.8吨,效果显著。

2、加强过程管理,强化节点控制,提高注水有效性。

油田储层渗透能力差异,孔隙结构复杂,对注入水水质要求较高。油田投入开发以来,采取高水质注水。严格按水质标准进行注水,在水质处理上做了大量工作,不仅搞精细处理,使出站水质达标,而且还要搞好水质的全程保护,对地面管线、井下管柱、下井工具做到全程防腐,使注入水进入油层之前,不再被污染。以有效分注为目标,方案设计上加强油藏与工艺结合,技术配套上注重集成优化,实施过程中强化节点控制,提高分层注水有效性。作业过程中,配套分层流量测试、分层酸化、分酸分注等技术,降低层间注水差异,确保每个层都有吸水能力。完井配套上,配套测调一体化、40臂测井径、磁定位等技术,提高分层管柱可靠性,确保卡得准、卡的好、长期有效。日常管理中,通过周总结跟踪,低效井月度分析,失效井监控管理机制,强化后期跟踪,及时跟进治理。2016年1-3月实施精细分层注水工作量13口(新下分层8口、细分层1口、重新分层4口),统计层段合格率90.3%,高出全厂分注井平均水平14.6%。例如营12-220井,该井沙二8(4)层物性好,渗透率420md,启动压力4.4MPa,沙二8(5)层渗透率240md,启动压力6.7MPa,通过实施分层注水,对应油井见效明显,日油从3.1吨上升到5.6吨,至目前累增油150吨,有较好的效果。

3、实施差异化技术配套,提高酸化工艺针对性。

对于低渗透油藏增注,通过酸液体系优选,降低毛管力,同时配套酸洗工艺和油层预处理技术,提高地层渗流能力。采用的缓速酸体系可以解除井筒附近的无机堵塞,还可以利用深穿透主体酸改造储层,提高远井地带的渗流能力。采用复合活性体系可以驱除近井地带的注水水膜,扩大有效渗流通道,还可以降低油水界面张力,使残余油变成可流动油,增加有效微孔数目。对于酸化方案主要根据欠注类型和堵塞程度设计酸化半径与用量,并通过现场实施监测,调整段塞和注酸量,以最少的酸液用量取得最佳的酸化效果,降低酸化成本。例如水井辛68斜105井,该井测流量上层吸水较差,分层酸化后上层吸水压力由17兆帕降为10兆帕。开井后,注水压力12兆帕降低到3.5兆帕的注水压力,日增水30方,对应油井日油由7.8吨上升到10.3吨,增注效果明显。

三、提高注水有效性的工作成果

围绕有效注水,做好水井提高三率工作,全厂仅一季度完成作业工作量94井次,其中措施67井次,维护27井次,受措施投入受限影响同比分别减少9井次和22井次,但是三率指标分别得到提高。

全厂注采对应率由85.2%提升至85.4%,多向对应率从43.9%提升到44.1%。一季度全厂分注井数490口,分注率42.8%,超一季度计划指标0.1%。目前注水层段合格率为76.4%,超一季度计划指标0.8%。较去年底提升0.5个百分点。

四、实施效果

提高对水井的重视程度,对水驱单元,要确立“产量运行、水井先行”的思路,强化水井管理意识。通过应用多种技术集成,提高注水有效性,全厂注采对应率由85.2%提高至85.4%,分注率达到42.8%,超一季度计划指标0.1%。层段合格率达到75.6%,超一季度计划指标0.8%。较去年底提升0.5个百分点。对应的151口老油井,平均月递减由0.65%降到0.49%,动液面回升22米,按照减缓自然递减三个月累增油300吨。科学有效注水在油田开发中起着至关重要的作用,这已是不争的事实。在强化注水上,采油厂切实做好科学精细注水,提高注水有效性,油区实现了高效开发和良性循环。

参考文献

[1] 孙晓雷.油田注采系统调整对策研究.《东北石油大学》.2014.

[2] 孙娜.底水油藏注采动态及调整对策研究.《大庆石油学院》.2009.

[3] 刘辉,魏然,苏彦梅.建立分层有效注水管理体系提高水驱动用程度.《内蒙古石油化工》.2012,.21[4]葛荡荡,张静,高贝贝等关于油田注水开发方法及对储层的影响的讨论.《工程管理前沿》.2015,4.

作者简介

张德强,男,34岁,山东省潍坊市昌乐县人,石油工程,工程师,目前在胜利油田分公司东辛采油厂盐家管理区采油一站工作。

文章 水井 全厂