水泵输送系统的优化与改造
   来源:中国科技博览     2021年07月09日 06:58

毕京涛

[摘 要]由于制氧机组要求连续运行,因此循环水系统必须不间断运行,年运行时间为8640小时。因此进行节能优化能够有效降低运行成本,创造可观的经济效益和社会效益。

中图分类号:TQ245.12 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)29-0174-01

1 前言

莱芜天元气体有限公司现有制氧机组8台套、氧氮液化系统1套,其配套的循环水系统共有3套,分别为四五氧水泵房、六氧水泵房、九十氧水泵房。由于制氧机组要求连续运行,因此循环水系统必须不间断运行,年运行时间为8640小时。因此进行节能优化能够有效降低运行成本,创造可观的经济效益和社会效益。

2 技术改造内容

2.1 水泵输送系统节能优化

2.1.1 系统概况

(1)六氧循环水泵房系统概况

本冷却水系统泵房位于以地面为基准的地下标高-2米处,设型号为500S-59A冷却水泵3台(Q=1872m3/h,H=49m,N=400kW,n=970r/min,1#-3#;山东双轮),1-3#泵配电机型号为:Y400-7-6400kW;设型号为500S-59冷却泵6台(Q=2020m3/h,H=59m,N=450Kw,n=970r/min,4#-9#;山东双轮),4-8#泵配先电机厂生产的型号为:Y450-6-6450kW电机,9#泵配西安西玛电机厂生产的型号为:Y450-6-6450kW电机;相应配套的4组喷淋式冷冷却塔位于地面层(冷却能力:2500m3/h;配风机功率:30kW),冷却水最高供应点是上塔处约7.5m。冷却水主要供给三氧(5900Nm3/h氧气)、六氧(12000Nm3/h氧气)、七氧(21000Nm3/h氧气)八氧(21000Nm3/h氧气)设备空压机、氧压机、氮压机、膨胀机等设备冷却循环用。

(2)九十氧循环水泵房系统概况

本冷却循环水系统机房位于以地面为基准的地下标高-2.9m处,设型号500S-59A冷却泵6台(Q=1872T/h,H=49m,N=355kW,n=970r/min,1-6#泵);配电机型号为:Y450-4-6355kW西安电机厂;设型号为500S-59A冷却泵2台(Q=1872T/h,H=49m,N=400kW,n=970r/min,7-8#泵);配电机型号为:Y4505-6400kW西安西玛电机;配套的4组冷却塔(2500m3/h30kW喷淋式冷却方式)布置在地面1层;冷却循环水最高供应点标高7.5米。本冷却水主要提供九氧(21000Nm3/h氧气)、十氧(21000Nm3/h氧气)生产设备空压机、氧压机、氮压机、膨胀机等设备冷却循环用,外再加一组5台液化系统氮压机冷却循环用。

2.1.2 改造前运行情况及能耗分析

(1)六氧循环水泵房

本系统属于工艺冷却水系统,运行模式如下:

2台冷却水泵(三、六氧)+3台冷却水泵(七、八氧)+4组冷却塔+需冷却设备(空压机、氧压机、氮压机、膨胀机、空冷塔),年平均运行时间8640小时。

(2)九十氧循环水泵房

此系统属于工艺冷却水系统,运行模式如下:

4台冷却水泵(九氧、十氧、氧氮液化)+4组冷却塔+需冷却设备(空压机、氧压机、氮压机、膨胀机、空冷塔),年平均运行时间8640小时。

2.1.3 技术改造情况

(1)通过分析系统装置热负荷以及工艺特点,按经济供回水温差原则,判断流量的合理性,并确定合理流量,做到“装置侧合理用水、泵站侧合理供水”,降低水送能耗指标。水送能耗指标:每输送单位冷(热)量所耗的水泵功率。

(2)对换热器及冷却塔的热工性能进行评估,针对性选择提高冷却效果的改造方案,以确保经济供回水温差实现的可行性。

(3)运用计算机模拟技术分析管网水力节点平衡,寻找水力失衡原因,得到可实现的最优管网性能曲线,降低系统管网阻抗,提高管网运行效率。

(4)通过对泵房原有运行模式的工况分析,判断电机及水泵的实际运行效率是否高效,并结合装置侧所需的技术参数要求,提出最优的泵组搭配运行模式及运行参数,确定高效节能泵参数设计值,做好泵站优化设计。

(5)借助三元流理论,采用国外最先进的“CFD”仿真模拟技术,通过精确模拟,设计出最优化的水力模型,确保水泵泵性能可靠、运行稳定,并确保在各种运行模式下均处于高效运行。

(6)根据设计出的水利模型进行水泵的定制,更换部分原有的水泵,原有高压电机不做改动。水泵更换后原有的运行模式不变,完善相应的操作规程。原有系统的流量及压力均符合要求,提高了系统运行效率。

3 应用效果验证

3.1 水泵输送系统节能效果

(1)六氧循环水泵房

每年节省电量:

△P年=370kW×8640h=3196800kWh

(3)九十氧循环水泵房

每年节省电量:

△P年=399kW×8640h=3447360kWh

循环水系统总效益:

(3196800+3447360)kWh×0.72元/kWh=478万元

4 国内同类技术比较和技术创新点

水泵输送系统的节能优化与实践,创造性的采用了新技术,利用测量数据的精确计算,确定适合系统运行的相应设备。项目通过长时间的运行验证,设备运行可靠,设备技术性能大幅提升,能耗大大减少,创造了可观的经济效益和社会效益。相较于原系统,改造后的系统具有以下技术创新点:

(1)具有较高的抗汽蚀性能;

(2)减小了泵的转子重量,降低了泵组的径向力,提高了轴承寿命;

(3)增高了泵组的临界转速,泵运行更平稳,提高轴的抗疲劳强度;

(4)降低了转子运行挠度值,减少叶轮口环的磨损及功率损耗;

(5)减小了密封的磨损,延长了使用寿命;

(6)采用全三维立体设计,优化水力设计,提高叶轮效率;

(7)能加工到的叶轮表面全部采用机械加工,对叶轮流道采用精密铸造,全面提高叶轮光洁度,减小了水力损失。

(8)降低了水泵输送系统的能耗,节电率达到25%以上,创造了可观的经济效益及社会效益。

该项目整体技术水平达到国内先进水平,具有很强的实用性、可移植性,在本行业及其它相关行业均具有很高的推广应用价值。

5 结论

项目通过对原有系统的参数测量计算,采用了新技术进行改造,推動了相关技术的进步,提高了设备的稳定性,同时大大减少了能量的消耗,对促进企业深挖内潜、增加效益方面具有重要的推动作用,在行业内示范作用明显,具有广阔的推广前景。

文章 水泵 三元