制造业人员效率的运用
   来源:中国科技博览     2021年07月12日 01:38

...XA V5装备制造业解决方案与应用实践

张道煌++李志强++蒋宇锋

[摘 要]基于高铁行业市场订单不稳定的现实状况,分析列年市场需求情况,找出市场需求规律;分析所在工作中心的人员操作动作、车间工艺布置情况、工艺装备情况、物流状况等,提出一种基于市场需求规律的生产模式,合理调用操作人员,采用最经济、合理、高效的生产模式,打造一条低成本、简单、实用的生产线,保质保量地完成客户需求,获得了良好的经济和社会效益。

[关键词]产线设计 精益生产 产线平衡 人员效率

中图分类号:F273.1;F426.7 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)30-0070-01

1 引言

在高铁行业而,组装工艺的落后和修理订单不稳定一直是行业两大难点。

就组装能力而言,在“中国制造2025”的呼声中,汽车行业已经叫嚣着奔向“工业4.0”,而高铁机车行业却任然停留在2.0的水平。

修理订单的不稳定更是让管理者头痛不已,众所周知,高铁动车运行一段時间后需要对整车进行维护保养,其中一些橡胶件和易损件必须更换,但往往因车在运行而无法及时保养;这样对于易损件的生产制造商而言,管理操作员工的成本就难以控制。怎样科学地安排生产就显得非常重要。下面以某一机车零部件制造商的某一条产线为例,分析合理地安排人员的方法。

2.背景介绍

制动夹钳是该制造商的量产产品之一。经过长达8年的批量供货,其市场年度需求量已经渐趋稳定,每年这种产品在公司的年度总供货量波动不是很大;但作为火车制动的主要部件,因高铁动车车辆维保周期的不稳定性,导致客户对夹钳修理的月度需求极其不稳定,给公司生产安排带来很大的困扰。

以2015年为例,夹钳班组员工总人数16人,单班产能48件,按照2015年度法定工作日250天来计算,那么年度产能应为:

250天*48只/96(件/列)= 125列车;

而2015年夹钳实际修理保养量仅为73列(一列车有96件制动夹钳),也就是说,仅夹钳班组因各种原因导致人员工时损失情况为:

16人*8小时*(125列–73列)*96件/48件= 13312小时

对企业来说,这是一个相当可怕的损失,相当于6.65个人2015年一整年未做一件产品。直接导致的经济损失约为33.28万元/年。

3.实施改善

3.1 实施前提

改善前提是保质保量完成客户的交货需求。

3.2 实施思路:

a)通过分析列年的交货情况,寻找交货规律;

b)重点分析2015年的月度交货情况,绘制交货曲线。

c)分析制动夹钳产线平衡率及工艺流程,寻找改善突破口;

d)制定改善方案,投入试行2个月。

e)效果验证及制定订单突增时的应急措施。

3.3 实施步骤

3.3.1、 列年生产情况梳理

通过分析列年生产数量,寻找产品市场需求规律!图1为修理客户需求的趋势图:

通过分析2011年到2015年夹钳新造/修理的客户需求数据,发现夹钳的需求规律,整体呈递减的趋势,幅度约15%,而且幅度愈来愈小。

3.3.2、 2015年月度交货情况分析

通过分析月度交货计划,寻找客户的月度需求规律,表1为2015年制动夹钳的客户需求情况列表:

通过上表可以看出,总月度交货数量的均值为6.04列(一列车有96件制动夹钳),折合到每天的产量如下:

6.04列*96(只/列)/21天=27.6(只/天)

结合生产计划需要的Buffer及物料配送的标准性(目前是32只/次配送方式),以及考虑夹钳产品分ABC三类各32件,有左右之分,决定以每天32套/8hr产量安排生产,月产能7列(一列车有96件制动夹钳)。此外,夹钳产品的L/T=7天,而客户一周需求经常超过3列车以上,因此,准备5列成品安全库存以保证发货需求(表2)。

通过上表可以看出月度夹钳组装量分布基本在每月5±2列。故每月组装7列的产能完全可以满足客户需求。

下图为2015年交货曲线图:

3.3.3、通过分析产线平衡率及工艺调整产线

对于一条流水线的工位调整,ECRS(取消、合并、重拍、简化)分析方法是改善的最大利器。在不变更工艺的前提下,首先考虑是否可以合并、重拍或简化一些工位,在工位工时数据的支持下,通过观看组装视频,来进行工位调整。

夹钳组装线上的瓶颈工位为“试验工位”;单就组装流水线来看,可以作一些工位合并,或者拆分;通过反复地观看夹钳组装视频,最终将总组装闸调器/油缸工位(OP20)进行拆分,拆分后与OP10及OP30工位合并,从而抽出一名操作员。同时,将OP50全装饰工位抽出一人(原为2名操作人员);合并部件组装工位并抽出一人(原为2名操作人员)。改变后,瓶颈工序转移到全装饰工位,每日理论产量为38.9件(大于32件),满足生产调整。

3.3.4、 效果验证及应急措施

产线的工位调整后,操作工减少3名,单班产量由原来的48件减少到32件,人均产能提升16.13%。调整后产线可保质保量完成交货需求。

同时,制定应急措施,当月度交货需求超过9列车时(如2015年11月份),启动班组员工加班生产,日产量提升到48件/班。

严格按照5列成品安全库存来拉动生产,生产稳定性极大提高,截止2016年10月,产线几乎没有人员待料情况发生,人员效率极大提高。

4.结语

项目实施后,对现场人员管理意义十分重大:

a)项目实施后平均每年至少节省人力成本约20万元(人员可填补其他岗位人员缺口)。

b)成品看板拉动生产,满5列成品则生产停止,不满5列库存,则用差额拉动生产。

c)合理利用人力资源,人均效率提升16.13%。

参考文献

[1]易树平、郭伏.《基础工业工程》机械工业出版社

[2]王丽亚,《生产计划与控制》 清华大学出版社。

作者简介

张道煌(1985-),男,主要从事生产管理与精益管理。

文章 夹钳 需求