徐金灿
[摘 要]为了减小焊接变形,我们通过调整工序以及CO2气体保护焊的焊接工艺参数,使得产品在进行焊接时,达到了减小焊接变形的同时大大减少了对变形部位进行校正工作量,明显地提高了产品的外观质量,同时也在一定程度上縮短了生产周期,获得了较好的经济效益。
[关键词]CO2气体保护焊;客车蒙皮;机械张拉;塑性变形
中图分类号:U272 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)07-0141-01
我国汽车行业中,尤其在客车生产中常多用CO2气体保护焊焊接薄板,焊接过程中很容易出现塑性变形,变形直接影响了产品的外观质量。本文首先介绍CO2气体保护焊的工艺特点,我公司的产品介绍;然后结合生产过程中出现的焊接变形问题,重点论述如何采用工艺措施将焊接变形减少到最小。
一、CO2气体保护焊工艺简介
大客车生产过程中,蒙皮即车体外层钢板与车体骨架的连接,过去多采用铆接,后采用手工电焊条电弧焊,现在已多采用CO2气体保护焊;CO2气体保护焊是在50年代出现的一种熔化焊新工艺,并获得迅速地推广与使用[1]。它具有明弧,无需清渣,焊接变形较小,焊接质量好,焊接生产率高,能进行全方位焊接成本低等优点。它的焊接成本是埋弧焊的40%,这些数据达到准确。是手工电弧焊的32-42%。这些特点使得CO2气体保护焊在国内外焊接生产中得到推广和应用,已基本取代了手工电弧焊[2-4]。
二、产品介绍及生产中出现的问题
1 产品介绍
我厂是一个以生产大客车为主的企业,2014年前我们主要产品以班车或长途汽车为主。这种车型的侧围蒙皮很窄,涨拉以后侧围蒙皮合到骨架上去,然后使用CO2焊机进行焊接,由于蒙皮窄,焊接的变形小,外观质量很容易保证。近年来,随着我国城市化建设发生了巨大的变化,城市的道路得到改善,随着人民生活水平的提高和城市生活节奏的加快,对城市公共交通提出了更高的要求,在满足客车可靠性和舒适性的基础上,对客车的外观要求即审美性方面也更趋完美[5]。根据客车市场需要2014年我厂投产了一批CA6105型客车,并定型为城市公交车。其特点是侧围蒙皮用整张蒙皮,宽度为1米、车长10﹒5米、板材厚度为1.2mm、材质Q235碳素钢。
2 工艺标准
焊接工艺参数是:
1)焊接电流:I=(90-120)A、
2)电弧电压:U=(18-22)V、
3)CO2气体流量:Q=(10-15)L/min
4)拉伸长度尺寸参数力25mm、焊高为3mm、焊距10mm、边角采用拖焊、焊长为20mm[6-7]。
检查标准:
1)蒙皮不允许有松动部位,直线度3/2000毫米(按2米尺板)
2)尽量减少焊接变形。
焊接检查标准:
1)焊缝表面平整、焊缝宽度一致;
2)不允许出现漏焊、未焊透、裂纹、夹渣、烧穿等缺陷。
3生产中出现的问题
当我们按规定的工艺标准生产完一台车后,发现侧围蒙皮的平整度未达到检查标准。表面有明显的波浪纹和凹凸不平感,用手按时发生震动,在光的作用下,存在时隐时现的杂乱的反光效果。
三、变形的原因
针对上述现象,通过与技术、工艺人员沟通,并查找相关资料,对车身蒙皮变形的原因进行了仔细地分析,初步确定其原因如下:
1车身骨架是在胎具上焊接完成的,采用不同规格的矩型管组成。因为厂级设计部门为了降低成本与降低车身重量骨架大框采用50*50的矩型管;大框间采用30*20的矩型管,并全部外沿对齐进行焊接,在车身喷涂以后要进行发泡处理,以对客车进行保温,但骨架焊接完后,由于焊接的变形和车身骨架的调运及车架五大面进行合扰时,进行组对焊接造成骨架不同部位的变形,大大增加保证蒙皮质量的难度。
2由于骨架变形,造成蒙皮安装时与骨架有些地方不能紧密贴合。这样钻眼施焊,由于板薄难免造成焊点变大,受热而产生局部变形。
3焊接使用的焊丝较粗,焊点的分布密度大,加大了焊接工作量,加之工序安排不合理,蒙皮又处在张拉条件下,一旦松开液装置,由于热胀冷缩原因,致使变形增大。
4涨拉蒙皮焊完后,使用等离子切割并立即安装仓门面与盖板,使用CO2气体保护焊连续进行焊接,致使仓门周边的蒙皮再次受热变形。
5由于焊接规范参数选择不当,CO2气体保护焊过程中,随着电弧电压的升高,弧长变长,易引起焊丝末端的熔滴长,造成焊点粗大,这些均能引起薄板的塑性变性,而出现凸凹现象。
四、解决措施与效果
通过以上分析,我们提出了新的工艺方法:
1将原有的左右侧围骨架胎具淘汰,重新制作新胎具;左、右侧围总成组焊胎具,由固定工作台用大型型钢组焊,活动组焊胎架用大截面的矩形钢管组焊成空间木行架结构,强度高、刚性好,在胎架的每一面焊接有大小不等的20mm厚的胎面板,这些胎面板在组焊后即用大型龙门铣床进行平面加工,保证了各工作面的平行度和垂直度。这样就提高了骨架的平行度和垂直度,同时骨架焊接合后,在骨架受部位易变形的部位加焊工作梁[8-10]。
2对焊接参数进行重新调整,选用焊丝为ER50-6-1.0。
1)焊接电流80-100A,
2)电弧电压V=(16-19)V,
3)CO2气体容量:Q=(10-15)L/㎜,因而在焊接时,应尽量减少飞溅,控制焊接精度以减少薄板的焊接变形,并保证焊缝美观,因此应尽量采用细颗粒过渡,还要考虑CO2气体的纯度,尽量减少CO2中的水气。
3在安装蒙皮时,以蒙皮中心点向上使用气钻钻孔进行焊接定位,采用分段退焊法进行焊接,然后松开液压设备用等离子进行切割。开孔后将孔的下半部用2米长板将蒙皮推靠到骨架上用CO2焊进行固定,再使用工艺部门设计的工艺梁在骨架空隙中,顶住蒙皮将其中固定在骨架上,随后安装仓门和盖板。待冷却后,对剩余部分进行交叉焊接,最后打磨。在整车蒙皮安装完后,其表面质量明显提高,没有大面积的波浪变形。只有部分地方出现凸感,可使用火焰矫正法,(氧乙炔焰)进行加热矫正。
4焊接检验,经检查员使用检具进行检查,表面无松动现象。
1)直线度两米≤3㎜(按2米尺板)
2)弧线切割≤2㎜(按样板)
3)直线切割误差≤2㎜(按2米尺板)
4)焊缝面平整,宽度一致,没有漏焊、裂纹、夹渣、焊穿等焊接缺陷达到工艺要求。
从而为批量化生产创造了条件。工艺部门和车间领导对此工艺方法十分赞同,并指定此方法在以后的新车型中使用。
五、结束语
通过对骨架胎具和工装程序及焊接工艺的重新制定。使蒙皮的外观质量有了明显的提高,并为后道工序减轻工作量,又保证较好的经济效益,节省了工作生产周期,自己在工作过程中,通过摸索、学习使自己的焊接水平有了很大的提高,为以后在焊接工作中奠定了基础。
参考文献
[1] 陈伯蠡.金属焊接性基础[M].北京:机械工业出版礼,1982.
[2] 周振丰.焊接冶金学(金属焊接性)[M].北京:机械工业出版社,1996.
[3] 张文钺.金属熔焊原理及工艺[M].北京:机械丁业版社,1980.
[4] 张文钺.焊接传热学[M].北京:机械工业出版社,1989.
[5] 陈文弟.客车制造工艺技术(第二版) [M].北京:人民交通出版社,2008.
[6] 田锡唐.焊接结构[M].北京:机械工业出版社,1981.
[7] 天津大学焊接教研室.金属材料焊接的理论基础[J],天津大学自编教材,1975.
[8] 邱基族.客车骨架五大片制作精度要点简析[J].客车技术与研究,2010,32 (1):39-41.
[9] 王纯祥.焊装工装夹具设计及应用[M].北京:化学工业出版社,2011.4.
[10] 王国凡.钢结构连接方法及工艺[M].北京:化学工业出版社,2005.2.