注水井合理测试周期探讨
   来源:中国科技博览     2021年08月08日 06:39

[摘 要]随着油田开发进入高含水期,油层动用程度的不断提高,要实现油田可持续发展的目标,在油井挖潜措施余地日益减少的情况下,注水质量是油田生产的重中之重,本文通过对反应注水质量的指标——分层注水合格率的分析,发现固定试调试周期对部分区块的不适应性,通过对影响分层测试周期的因素的分析和探讨及现场实验的论证,提出分层测试在不同条件下的测试周期应实行动态化的建议,为今后进一步搞好注水结构调整提供依据。

[关键词]注水质量 分层测试 合理测试周期

中图分类号:TE357.6 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)04-0035-01

1.问题的提出

经过十余年的开采,我矿已进入中高含水期,措施挖潜的余地越来越小,尤其是面临着注水设备老化、注水压力逐年升高等诸多不利因素,并且所有计量间均采用分散注水,给注水管理带来很大的困难。油田能否保持稳产,主要取决于未措施产量递减程度,而“注够水、注好水”又是稳定油田开发形势的基础,因此注水结构调整则成为控制含水上升和产量递减的基础和关键。而在实际注水过程中,由于受地层条件及层间非均质性、注水质量、连通油井措施状况影响,使各井、层实际吸水量与方案不能完全相符,而固定的测试周期不能及时发现和调整,从而影响了油田开发效果。

1.1 目前注水井现状及合格率

我矿目前有水井286口,注配间31座;其中注污水的计量间17座, 148口井,清水计量间14座,138口井。目前开井135口,关井151口。分注井239口,分注率83.9%,總层数580,其中计划停注层194个层,参检层249,不合格层62个层,合格层187,合格率75.1%。

目前影响分层注水合格率的主要因素是1、2月份调试井积压以及注水井压力波动较大,由此造成分层注水合格率稳定难度大。

1.2 注水合格率分析

对全年分层注水合格率进行了统计,平均分层注水合格率是75.6%,主要是压力变化的这部分井影响了合格率,占总影响因素的54.5%。

影响合格率的因素:压力波动45.3个层影响合格率13.3个百分点;正调试22个层影响合格率6.4个百分点;泵不匹配影响8个层影响合格率2.3个百分点;正作业5个层影响合格率1.4个百分点;遇阻3.1个层影响合格率0.8个百分点。

对压力超注水井调试周期进行了统计。从压力超注水井调试周期统计表中可以看出,调试周期小于3个月的有108井次,占总调试井次的30.6%,比例最大;调试周期超过6个月的有25井次,占总调试井次的7.1%,比例最小。

2.影响分层测试周期的有效期的原因分析

2.1 地层条件的影响

(1)随单井地层系数增大,注水井吸水能力增强,注水压力变化幅度较小,测试周期相对较长。

统计2007年调试周期超6个月井情况,平均单井砂岩厚度7.51m,有效厚度4.31m,渗透率72.15×10-3μm2·m,启动压力8.7Mpa,吸水指数21.96m3/m·d,吸水能力强,压力稳定,测试周期相对较长。

(2)砂体规模小,断层附近井注水压力上升幅度较大,测试周期短。

统计调试周期小于3个月108井次资料,其中有26井次位于断层附近,受断层切割影响,注水井底憋压,造成注水压力上升快 ,启动压力不断抬高,测试周期短。

(3)连通有效厚度小,水井泄压慢,注水井底憋压造成的压力上升快。

对比地层条件相近的水井,连通厚度小的水井泄压困难,注水井底憋压,造成注水压力上升快,启动压力不断抬高,平均测试周期最短。

(4)层间吸水差异大,调整层段水量时调一个层其它层也随之变化,影响测试合格率。

我矿储层发育较差,同层、水砂发育、并且单井只有1-2个主产层和主力吸水层,其它层有效厚度小、渗透率低,调整主产层注水量容易引起其它层吸水量变化,使调整难度大,影响测试合格率。

2.2 油水井措施和方案变化的影响

2.2.1、注水井方案调整后,周围其它注水井相连通层段注水量变化发现不及时

注水井在层段水量发生较大变化时,相应油层压力将发生变化,而与之相连通其它注水井层段注水量和注入压力将受到影响,尤其是大面积方案调整变化更加明显。

2.2.2、油井措施后或关井后未及时对连通层段水量进行调整。

一般油井措施后,一个很明显的反映是连通注水井注水压力下降,这样的井容易及时发现,而有一些井是注水压力无明显变化,表现为相连通层段相同压力下吸水量增加,其它层段受层间干扰,吸水量下降,这样的井不容易被发现。

2.3 注水水质和洗井的影响。

受注水水质不合格、注水井洗井困难、管柱结垢等因素影响,注水压力上升快,测试周期短。对比相同地层条件下注清水与注污水井测试情况,注污水,尤其是位于污水环末端井,表现为全井注水压力上升速度快,注水量减少,个别层段吸水量下降或不吸水,但全井未超出资料应用范围,这样的井不易发现,同时井下易出现堵塞水嘴现象。

从统计情况看出调试周期小于3个月的有108井次,其中有40口井注的是污水,这40口井共调试80次,占周期小于三个月调试井总数的74.1%,占调试井总次的22.6%;调试周期在3-4个月的有88井次,其中有29口井注的是污水,这29口井共调试45次,占周期在3-4月之间调试井总数的51.1%,占正常调试井总数的12.7%。仅这两部分注污水井就影响正常调试井总数的35.3%,比例较大。

2.4 井下管柱影响

当注水井出现管柱漏失和因洗井等原因造成封隔器失效时,注水井全井注水量大都集中在同一位置,其它层段不吸水,地面表现为注水压力下降明显。

3、缩短调试周期试验情况

在上级业务部门的统一安排下,我矿年初在选择一个队开展了注水调试周期试验,将原来6个月的水井调试周期缩短为4个月。各区块应基于油层的特征、吸水状况及连通油井措施工作量及时调整测试周期,采用动态、科学的监测方式,更利于发现水井变化情况,从而通过合理调整及时保证注水质量。

4.注水井合理测试周期的建议

综上所述,保證注水井有效测试期内注水,是保证方案到位,提高注水质量的基础,从去年的测调结果和4个月测调试验以及5口井连续卡片监测结果来看,测试井按稳定和不稳定施行动态的周期,考虑到工作量和调试周期情况,可对测试井分以下两类:

(1)稳定型

特点一是注水压力平均低于16.3MPa;二是全井注水量平均在20m3/d以上, 单层注水量在8.6m3/d以上。各层段启动压力低,这类井测试周期可仍执行6-7个月。

(2)不稳定型

特点是:注入压力高,平均注入压力为18.8MPa,层间矛盾突出,单层启动压力差异大,受地层条件限制和层间矛盾影响,全井吸水量低,平均为17.2m3/d以下,层段注水量变化明显。考虑到测试工作量原因,这类井中不受方案和措施影响的井执行4个月测调周期。对措施水井或油井措施井周围注水井实施行动态监测,4个月内相同注水量下压力变化0.3MPa井打卡片验证,验证不合格重新测试。

5、结论

(1)油田开发中,对注水质量的严格要求及对注水方案的认真执行,是改善油田开发效果的重要途径之一。

(2)随着油田开发过程中井网不断加密,分层测试所有井采用6-7个月测试周期,已不再适合开发的要求,动态的测试周期才更利于发现水井注水变化情况,从而通过合理调整及时保证注水质量。

(3)分层测试是目前及时反映、检测和及时调整注水情况的重要环节,只有地面测试等工作与地下开发同步的结合,才能为提高注水质量提供时间、空间上的可靠保证。

参考文献

[1] 陈涛平、胡靖邦,石油工程,石油工业出版社,1999年.

[2] 费继东,注水井合理测试周期研究试验,科技论坛,2005年第11期68页.

作者简介

孙艳新,第五采油厂十三区三队,邮编163513.

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